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噴霧填料式除氧器內(nèi)部改造設(shè)計
新聞來源:    點擊數(shù):1775    更新時間:2013-7-12    收藏此頁
國產(chǎn)100 MW及以上機(jī)組絕大多數(shù)配置噴霧填料式除氧器。這些除氧器,特別是100 MW、200 MW機(jī)組的除氧器,相當(dāng)一部分已運(yùn)行多年,彈簧噴嘴老化失效,內(nèi)部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產(chǎn)的除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質(zhì)性能特別是氣體擴(kuò)散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網(wǎng)材料,所以不少除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴(yán)重超標(biāo),特別是在當(dāng)前電網(wǎng)負(fù)荷需求減少,多數(shù)機(jī)組頻繁運(yùn)行于部分負(fù)荷或低負(fù)荷工況時,溶氧超標(biāo)尤為嚴(yán)重。因此,針對這些電廠除氧器改造的迫切要求,推薦采用除氧器內(nèi)部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿足設(shè)計強(qiáng)度要求時,僅對除氧頭內(nèi)部關(guān)鍵部件進(jìn)行優(yōu)化改造。實施內(nèi)部改造方案的投資僅為更新設(shè)備費(fèi)用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿足運(yùn)行要求,而且由于進(jìn)汽裝置、填料等部件采用了優(yōu)化措施,其除氧效果、負(fù)荷適應(yīng)性、熱經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)更具有吸引力。韶關(guān)電廠200 MW機(jī)組除氧器的改造成功地為同類設(shè)備改造提供了一條經(jīng)濟(jì)、簡捷、有效的途徑。

1 設(shè)備概述
  韶關(guān)發(fā)電廠9號機(jī)系哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的200 MW機(jī)組,配用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的GWC-670型高壓噴霧填料式除氧器;設(shè)計出力670 t/h,******出力700 t/h,額定運(yùn)行壓力/溫度為0.49 MPa/158 ℃。除氧器經(jīng)多年運(yùn)行后,改造前存在的主要問題是:(1)給水含氧量嚴(yán)重超標(biāo)且不穩(wěn)定,如1995年11月為1.8~128.6 μg/L,1996年9月為0.2~15.3 μg/L;(2)Ω型填料散失,運(yùn)行中Ω型填料經(jīng)常脫落到給水泵入口,影響安全運(yùn)行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調(diào)節(jié)功能。為此,韶關(guān)電廠決定對9號機(jī)組除氧器進(jìn)行改造。熱工研究院經(jīng)過對眾多改造方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論證后提出除氧頭局部改造方案。
  1997年7月在該機(jī)組大修期間對9號機(jī)除氧器完成了改造。從1997年8月除氧器投運(yùn)至今,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。為了考核、評價改造后除氧器的熱力性能,由韶關(guān)發(fā)電廠和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進(jìn)行了性能試驗。證明該除氧器改造設(shè)計合理,性能優(yōu)良,達(dá)到了設(shè)計要求,能滿足電廠對給水品質(zhì)的要求,確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

2 除氧器內(nèi)部改造設(shè)計
2.1 除氧器結(jié)構(gòu)設(shè)計
  除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對除氧器內(nèi)部進(jìn)行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進(jìn)行調(diào)整、修復(fù)或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(2)在進(jìn)汽裝置基本結(jié)構(gòu)不變的情況下,對一次蒸汽進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,確定******蒸汽通流面積;(3)拆除原除氧器的淋水盤結(jié)構(gòu),改為五層水篦子,使珠狀傳熱變?yōu)槟顐鳠?,增?qiáng)傳熱效果和不凝結(jié)氣體的擴(kuò)散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網(wǎng)填料塊代替Ω型散填料。
  改造后的除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1。
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圖1 除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

2.2 修復(fù)、更換彈簧噴嘴
  全面檢查所有彈簧噴嘴,對嚴(yán)重?fù)p壞無法調(diào)整或修復(fù)的噴嘴進(jìn)行更換;對沒有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調(diào)整使其與新噴嘴彈簧緊力相當(dāng),保證所有噴嘴霧化效果一致。
  彈簧噴嘴及彈簧選用同型號的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現(xiàn)場施工方便、工作量?。煌瑫r也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。
2.3 進(jìn)汽裝置優(yōu)化設(shè)計
  根據(jù)除氧器熱平衡計算書可知,進(jìn)入除氧器的4段抽汽量為29.89 t/h,而門桿漏汽、連續(xù)排污擴(kuò)容器來汽和軸封漏汽總量為7.78 t/h,所以,這里僅對4段抽汽的進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。為了盡可能地減小現(xiàn)場工作量,在不改變進(jìn)汽管位置和基本結(jié)構(gòu)的前提下,優(yōu)化設(shè)計******的進(jìn)汽通流面積,即在原進(jìn)汽孔數(shù)量不變時優(yōu)化進(jìn)汽孔直徑。(1)原設(shè)計進(jìn)汽裝置上共鉆598個ø12孔,在設(shè)計的額定工況、******工況及目前運(yùn)行的額定工況下是合適的。(2)電廠實際運(yùn)行參數(shù)偏離制造廠性能計算書中給出的參數(shù),例如,第4段抽汽壓力僅0.8 MPa,而計算書中給出的除氧器進(jìn)汽壓力則為0.832 MPa,實際運(yùn)行的進(jìn)汽壓力為0.72 MPa;所以設(shè)計參數(shù)與電廠實際運(yùn)行工況之間存在較大誤差。(3)9號機(jī)除氧器出水含氧量不穩(wěn)定,這說明在額定工況附近除氧器工作基本正常,而偏離額定工況較大時,蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數(shù)偏低、高壓加熱器退出運(yùn)行或凝結(jié)水溫度低時較為明顯。(4)考慮機(jī)組自然老化、高壓加熱器解列、凝結(jié)水溫度偏低以及調(diào)峰運(yùn)行等因素,進(jìn)汽裝置原598個ø12孔宜改為598個ø16孔。
2.4 水篦子設(shè)計
  水篦子設(shè)計為5層,采用10號槽鋼100×48×5.3,其間隔為80 mm,均勻分布;每層高138 mm。
2.5 填料選擇
  填料層設(shè)計高度150 mm,除氧頭內(nèi)填料體積1.474 m3,選用1Cr18Ni9Ti不銹鋼絲網(wǎng)。將填料層分為16個獨立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為130 kg/m3。填料塊可向填料生產(chǎn)廠訂做,另外還需要一些不銹鋼絲網(wǎng)散料,用于特殊位置,如除氧頭殼體內(nèi)填料塊沒有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無需填料上壓板架。

3 除氧器改造前性能試驗
  在9號機(jī)組除氧器實施改造前,于1997年3月13日對該除氧器的除氧效果進(jìn)行了檢查試驗(見表1)。

表1  除氧器改造前性能試驗結(jié)果

項 目 試驗結(jié)果
機(jī)組負(fù)荷/MW 175
第4段抽汽壓力/MPa 0.54
第4段抽汽溫度/℃ 358
除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.50
除氧器運(yùn)行溫度/℃ 160
除氧器排氣門開度/圈 1/2~1
除氧器出水含氧量/μg.L-1 29/19.7(PC)

4 除氧器改造后性能試驗
4.1 機(jī)組變負(fù)荷試驗
  該除氧器為定-滑壓運(yùn)行除氧器,在機(jī)組負(fù)荷變化時,除氧器運(yùn)行工況也隨機(jī)組第4段抽汽參數(shù)不同而變化,相應(yīng)的除氧器除氧效果也不同。為考核除氧器不同負(fù)荷下的除氧效果,特別是在低負(fù)荷下的除氧效果,試驗大綱要求試驗應(yīng)在200、180、150、120 MW工況下進(jìn)行,但因電網(wǎng)負(fù)荷原因試驗分別在135、150、160、170 MW負(fù)荷下完成(見表2)。

表2  變負(fù)荷試驗結(jié)果
項 目 工況1 工況2 工況3 工況4
機(jī)組負(fù)荷/MW 135 150 160 170
第4段抽汽壓力/MPa 0.42 0.45 0.50 0.51
第4段抽汽溫度/℃ 368 363 360 358
除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.40 0.45 0.47 0.50
除氧器運(yùn)行溫度/℃ 154 158 158 161
凝結(jié)水溫度/℃ 134 135 135 139
凝結(jié)水流量/t.h-1 370 420 445 475
除氧器排氣門開度/圈 2×1/2 2×1/2 2×1/2 2×1/4
除氧器出水含氧量/μg.L-1 6.94 5.78 5.31 3.61

4.2 排氣門開度試驗
  低壓給水在除氧器中加熱、噴淋,其中的不凝結(jié)氣體,特別是氧氣即不斷析出,聚集在除氧器內(nèi);必須通過排氣裝置將這些氣體排出達(dá)到除氧的目的。但是,排氣裝置在排出不凝結(jié)氣體的同時也會排出一部分蒸汽,這必將增加機(jī)組的熱損失。那么,確定合適的排汽門開度才能既充分排出不凝結(jié)氣體又使排出蒸汽量最小,這是試驗?zāi)康摹T囼炁艢忾T開主分別為2×1圈、2×1/2圈、2×1/4圈(GWC670型除氧器設(shè)計有對稱布置的兩個相同規(guī)格排氣閥),試驗結(jié)果見表3。

表3  排氣門開度試驗

項 目 工況1 工況2 工況3 工況4
機(jī)組負(fù)荷/MW 135 135 170 170
除氧器排氣門開度/圈 2×1 2×1/2 2×1/2 2×1/4
第4段抽汽壓力/MPa 0.42 0.42 0.52 0.51
第4段抽汽溫度/℃ 362 368 358 358
除氧器運(yùn)行壓力/MPa 0.40 0.40 0.45 0.50
除氧器運(yùn)行溫度/℃ 154 154 160 161
凝結(jié)水溫度/℃ 133 134 139 139
凝結(jié)水流量/t.h-1 375 370 475 475
除氧器出水含氧量/μg.L-1 6.78 6.94 3.83 3.61

5 結(jié)論
  改造后的9號機(jī)組除氧器啟動投運(yùn)以來,通過性能試驗和長期的運(yùn)行考驗,證明該除氧器達(dá)到了改造設(shè)計要求,能夠在滿足不同工況給水品質(zhì)的前提下安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5.1 改造后的除氧器除氧效果良好,在額定工況運(yùn)行時除氧器出水含氧量可達(dá)到2~3 μg/L。
5.2 該除氧器負(fù)荷適應(yīng)性能好,在60%~100%額定工況下運(yùn)行時,除氧器出水含氧量均小于7 μg/L。
5.3 該除氧器改造設(shè)計采用了汽液網(wǎng)填料和水篦子相接合的深度除氧方式,其傳熱傳質(zhì)性能優(yōu)良,尤其是不凝結(jié)氣體的析出能力增強(qiáng),所以除氧器改造后的排氣門開度僅為改造前的1/2,排氣損失明顯減少,系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性提高。
5.4 采用新型填料裝置,避免了原來因Ω填料失散影響鍋爐給水泵運(yùn)行,提高了電廠運(yùn)行安全性。
5.5 經(jīng)濟(jì)效益顯著。除氧器內(nèi)部改造費(fèi)用僅為新設(shè)備的10%~20%,節(jié)省資金約20~100萬元;改造后的除氧器因排氣量減少,每年節(jié)標(biāo)煤700余t折合金額約15萬元;另外給水品質(zhì)的改善延長了發(fā)電設(shè)備使用壽命,其經(jīng)濟(jì)效益尤為突出。

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